中國石油網消息(記者高向東 通訊員譚建華)火熱7月儀器竟凍堵——這種“奇聞”在迪那2氣田將不再發生。全國最大的凝析氣田迪那2氣田,改造天然氣裝置,解決了凍堵難題,保證每天外輸1240萬立方米天然氣,合格率達100%。
自投產至11月15日,迪那2氣田累計向西氣東輸輸送優質天然氣38.4億立方米。
作為西氣東輸的第二大氣源地,迪那2氣田天然氣處理采用J-T閥節流制冷加乙二醇加注防凍工藝。氣田投產時,天然氣進站溫度由設計的45攝氏度升至65攝氏度。高溫致使天然氣含水上升,達到脫水效果不得已增加乙二醇注醇量,卻又使注醇泵處于高負荷運行狀態。即使在火熱的7月,迪那中央處理廠低溫分離器凍堵問題頻發,直接影響到外輸天然氣的品質和液化氣、輕烴的產量。
為此,迪那2氣田開展技術攻關,利用HYSYS軟件模擬計算,建立裝置模擬模型,模擬計算不同工況下的運行參數,經過反復摸索試驗,總結出天然氣不同進站溫度下,最適宜的裝置處理量、注醇量和J-T閥制冷溫度,并編制了操作參數表,為規范操作提供了參照標準。
為徹底解決進站溫度超高致使裝置凍堵問題,迪那2氣田利用夏季裝置檢修之際,為油氣處理廠脫水脫烴裝置增加4套原料氣分水器,以降低進站氣的含液量和減少乙二醇的注醇量。
4套原料氣分水器投運后,油氣處理廠原料氣的脫水效果理想,外輸天然氣含水冷凝溫度由零下12攝氏度降至零下18攝氏度,注醇量也從每小時6噸減至3噸,累計節約乙二醇50多噸,節約成本44.5萬元,也使注醇泵的運行負荷趨于合理。同時釋放了裝置潛能,單套裝置日處理量由200萬立方米增至400萬立方米,天然氣日處理量由790萬立方米增至940萬立方米,液化氣日產量由65噸增至85噸。