SBR生物脫氮技術在味精廢水治理中的應用
周 陽, 高立棟, 王現星
(河南蓮花味精股份有限公司,項城 466200)
摘要:本文介紹了通過調整SBR的運行參數和運行方式來實現生物脫氮的應用實踐,為水污染防治特別是味精廢水的管理運營和設計提供了借鑒思路。
關鍵詞:生物脫氮 SBR 味精廢水 運行控制
1 前言
味精生產屬發酵行業,生產過程主要是以水為媒介進行,所排廢水中以有機污染物為主,濃度較高,成份相對復雜,治理難度較大。由于味精生產過程中使用了液氨作為輔料,使得處理的廢水中NH3-N濃度較高,對流域水系造成了一定的污染,且到2007年1月1日,根據味精污染物排放標準的要求[1],所有外排味精廢水COD≤200mg/L,NH3-N≤50mg/L,標準更嚴,環境要求更加迫切,解決廢水的脫氮問題成為同行業的主要環保工作。為此,公司在2005年組織有關工程技術人員進行了脫氮研究,對現有治理設施進行完善,對現有治理技術進行創新,以期提前實現味精工業污染物排放標準的新要求。 2 氨氮治理的技術路線
通過將近一年的研究、探討、摸索、優化和實踐,自2005年12月份以來,我們已基本解決了味精廢水的氨氮治理問題,實現了味精廢水的穩定達標排放,主要污染物控制指標優于味精工業污染物排放新標準,達到外排廢水COD≤150mg/L,NH3-N≤35mg/L。 具體技術路線敘述如下。
2.1 實施清潔生產 強化源頭控制
對生產中產生高NH3-N濃度的發酵取樣水、發酵看pH水進行收集后隨發酵液一起進入下道工序;對產生較高NH3-N濃度的粗制濃縮蒸發水回用到發酵車間,作為其它輔料的配料水進入發酵罐,同時也節省了液氨的投加量;對產生較低NH3-N濃度的發酵洗罐廢水、粗制尾液濃縮蒸發水全部收集后送到污水處理廠進行生物處理。通過分流和回用等措施使污水處理廠每天接收廢水中的NH3-N總量減少了75%~80%,其中第一污水處理廠每天接收的中、低濃度廢水水量由原來的4500 m3減少到3000 m3,綜合水質的NH3-N濃度由550 mg/L降到200 mg/L。實施清潔生產和源頭控制為后續生物脫氮處理創造了條件,減輕了壓力。 2.2 創新治理技術 提高脫氮效果
原有中、低濃度廢水的處理設施先后于1996年和1997年建成投產運行,采用“UASB+SBR”工藝,SBR設施的原設計進水水質為COD≤1500mg/L,NH3-N≤550mg/L,出水水質為COD≤300mg/L,NH3-N≤120mg/L,不能滿足行業廢水排放的新要求,特別是對氨氮指標的要求,再加之部分設備老化,為此,必須完善設施、創新技術、提高效果。于是對接收的綜合廢水利用原有SBR處理設施,在調整控制參數、增加脫氮設施、改變運行方式的基礎上進行生物脫氮研究。首先,我們對污水處理設施進行了大規模的整修,并在每個SBR反應池內增加了兩臺推流器,使調節池的各種進水與反應池的活性污泥進行充分混合,以便反硝化反應的良好進行;其次,通過生產實踐,我們對調節池的綜合水質進行調整,控制C/N比值在5:1左右,pH≥6.5,提高反硝化反應的效率;第三,結合常規硝化反硝化理論和好氧反硝化[2]的新理論,我們對工藝參數和運行方式進行了優化調整,處理流程為:進水→缺氧攪拌(3h)→曝氣(6.5h)→缺氧攪拌(1h)→沉淀(lh)→排水(0.5h)。 3 生物脫氮總結(以第一污水處理廠為例)
為了工藝完善和更進一步的優化,我們對現階段采用生物脫氮技術后的好氧生化處理情況進行了整理,并結合一年來的治理情況進行了分析和總結。
3.1 污水處理廠每天接收的來水情況
小麥淀粉廢水水量為50~100 m3,COD在9000mg/L左右,NH3-N在100mg/L左右;制糖廢水水量為10~20 m3,COD在12000mg/L左右,NH3-N在300mg/L左右;發酵廢水水量為50~70 m3,COD在15000mg/L左右,NH3-N在650mg/L左右;粗制廢水水量為900~1000m3,COD在500mg/L左右,NH3-N在450mg/L左右;精制廢水水量為300~350 m3,COD在400mg/L左右,NH3-N在110mg/L左右;尾液濃縮蒸發水水量
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