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    SBR生物脫氮技術(shù)在味精廢水治理中的應(yīng)用

    來源: 環(huán)保信息網(wǎng)切記!信息來至互聯(lián)網(wǎng),僅供參考2010-03-30 訪問:

    摘要:本文介紹了通過調(diào)整sbr的運(yùn)行參數(shù)和運(yùn)行方式來實(shí)現(xiàn)生物脫氮的應(yīng)用實(shí)踐,為水污染防治特別是味精廢水的管理運(yùn)營(yíng)和設(shè)計(jì)提供了借鑒思路。

    關(guān)鍵詞:生物脫氮 sbr 味精廢水  運(yùn)行控制

    1  前言

    味精生產(chǎn)屬發(fā)酵行業(yè),生產(chǎn)過程主要是以水為媒介進(jìn)行,所排廢水中以有機(jī)污染物為主,濃度較高,成份相對(duì)復(fù)雜,治理難度較大。由于味精生產(chǎn)過程中使用了液氨作為輔料,使得處理的廢水中nh3-n濃度較高,對(duì)流域水系造成了一定的污染,且到2007年1月1日,根據(jù)味精污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求[1],所有外排味精廢水cod≤200mg/l,nh3-n≤50mg/l,標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán),環(huán)境要求更加迫切,解決廢水的脫氮問題成為同行業(yè)的主要環(huán)保工作。為此,公司在2005年組織有關(guān)工程技術(shù)人員進(jìn)行了脫氮研究,對(duì)現(xiàn)有治理設(shè)施進(jìn)行完善,對(duì)現(xiàn)有治理技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新,以期提前實(shí)現(xiàn)味精工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的新要求。

    2  氨氮治理的技術(shù)路線

    通過將近一年的研究、探討、摸索、優(yōu)化和實(shí)踐,自2005年12月份以來,我們已基本解決了味精廢水的氨氮治理問題,實(shí)現(xiàn)了味精廢水的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,主要污染物控制指標(biāo)優(yōu)于味精工業(yè)污染物排放新標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到外排廢水cod≤150mg/l,nh3-n≤35mg/l。

    具體技術(shù)路線敘述如下。

    2.1  實(shí)施清潔生產(chǎn)  強(qiáng)化源頭控制

    對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生高nh3-n濃度的發(fā)酵取樣水、發(fā)酵看ph水進(jìn)行收集后隨發(fā)酵液一起進(jìn)入下道工序;對(duì)產(chǎn)生較高nh3-n濃度的粗制濃縮蒸發(fā)水回用到發(fā)酵車間,作為其它輔料的配料水進(jìn)入發(fā)酵罐,同時(shí)也節(jié)省了液氨的投加量;對(duì)產(chǎn)生較低nh3-n濃度的發(fā)酵洗罐廢水、粗制尾液濃縮蒸發(fā)水全部收集后送到污水處理廠進(jìn)行生物處理。通過分流和回用等措施使污水處理廠每天接收廢水中的nh3-n總量減少了75%~80%,其中第一污水處理廠每天接收的中、低濃度廢水水量由原來的4500 m3減少到3000 m3,綜合水質(zhì)的nh3-n濃度由550 mg/l降到200 mg/l。實(shí)施清潔生產(chǎn)和源頭控制為后續(xù)生物脫氮處理創(chuàng)造了條件,減輕了壓力。

    2.2  創(chuàng)新治理技術(shù)  提高脫氮效果

    原有中、低濃度廢水的處理設(shè)施先后于1996年和1997年建成投產(chǎn)運(yùn)行,采用“uasb+sbr”工藝,sbr設(shè)施的原設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)為cod≤1500mg/l,nh3-n≤550mg/l,出水水質(zhì)為cod≤300mg/l,nh3-n≤120mg/l,不能滿足行業(yè)廢水排放的新要求,特別是對(duì)氨氮指標(biāo)的要求,再加之部分設(shè)備老化,為此,必須完善設(shè)施、創(chuàng)新技術(shù)、提高效果。于是對(duì)接收的綜合廢水利用原有sbr處理設(shè)施,在調(diào)整控制參數(shù)、增加脫氮設(shè)施、改變運(yùn)行方式的基礎(chǔ)上進(jìn)行生物脫氮研究。首先,我們對(duì)污水處理設(shè)施進(jìn)行了大規(guī)模的整修,并在每個(gè)sbr反應(yīng)池內(nèi)增加了兩臺(tái)推流器,使調(diào)節(jié)池的各種進(jìn)水與反應(yīng)池的活性污泥進(jìn)行充分混合,以便反硝化反應(yīng)的良好進(jìn)行;其次,通過生產(chǎn)實(shí)踐,我們對(duì)調(diào)節(jié)池的綜合水質(zhì)進(jìn)行調(diào)整,控制c/n比值在5:1左右,ph≥6.5,提高反硝化反應(yīng)的效率;第三,結(jié)合常規(guī)硝化反硝化理論和好氧反硝化[2]的新理論,我們對(duì)工藝參數(shù)和運(yùn)行方式進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,處理流程為:進(jìn)水→缺氧攪拌(3h)→曝氣(6.5h)→缺氧攪拌(1h)→沉淀(lh)→排水(0.5h)。

    3  生物脫氮總結(jié)(以第一污水處理廠為例)

    為了工藝完善和更進(jìn)一步的優(yōu)化,我們對(duì)現(xiàn)階段采用生物脫氮技術(shù)后的好氧生化處理情況進(jìn)行了整理,并結(jié)合一年來的治理情況進(jìn)行了分析和總結(jié)。

    3.1 污水處理廠每天接收的來水情況

    小麥淀粉廢水水量為50~100 m3,cod在9000mg/l左右,nh3-n在100mg/l左右;制糖廢水水量為10~20 m3,cod在12000mg/l左右,nh3-n在300mg/l左右;發(fā)酵廢水水量為50~70 m3,cod在15000mg/l左右,nh3-n在650mg/l左右;粗制廢水水量為900~1000m3,cod在500mg/l左右,nh3-n在450mg/l左右;精制廢水水量為300~350 m3,cod在400mg/l左右,nh3-n在110mg/l左右;尾液濃縮蒸發(fā)水水量為300~350 m3,cod在800mg/l左右,nh3-n在250mg/l左右;脫泥水水量為800 m3~1200 m3,cod在150mg/l左右,nh3-n在35mg/l左右;綜合水量為2800 m3/d左右,cod在1000mg/l左右,nh3-n在200mg/l左右。

    3.2 sbr好氧工藝調(diào)整情況

    控制調(diào)節(jié)池的實(shí)際水質(zhì)為:cod在1000mg/l左右,nh3-n在200mg/l左右。好氧系統(tǒng)共有8個(gè)sbr反應(yīng)池,每個(gè)sbr反應(yīng)池的有效容積為1600 m3,控制mlss為3500~4000 mg/l,每周期進(jìn)水250~280 m3,進(jìn)水的同時(shí)輕微開啟曝氣閥(以翻動(dòng)污泥為準(zhǔn)),同時(shí)開啟推流器,使sbr反應(yīng)池污泥與進(jìn)水充分接觸反應(yīng),3小時(shí)后停推流器和開大曝氣閥,do控制在0.5 mg/l~1.5 mg/l,進(jìn)行硝化反應(yīng),曝氣6~7h后關(guān)閉氣閥、開啟推流器攪拌1h,然后進(jìn)行靜沉操作,沉淀1h后開始逐步下降排水。排水水質(zhì)為:ph 7.2左右,cod在150mg/l以下,nh3-n在35mg/l 以下。

    3.3 數(shù)據(jù)分析

    表1是8#sbr反應(yīng)池(2006年8月1日至10日)在運(yùn)行周期內(nèi)不同時(shí)間點(diǎn)的水質(zhì)測(cè)定的平均值。 

    氨氮的變化:

    nh3-n在反應(yīng)池第一缺氧攪拌段和第二缺氧攪拌段的變化不大,說明沒有發(fā)生硝化反應(yīng),反硝化菌將上一周期剩余的no-3-n還原為n2[3]。在曝氣段,nh3-n濃度呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢(shì),說明在有氧狀態(tài)下發(fā)生了硝化反應(yīng),nh3-n主要是在曝氣段的前3h內(nèi)降低,3h后濃度降低的較平緩,總?cè)コ蕿?8%左右。

    codcr的變化:

    codcr在反應(yīng)池的第一缺氧攪拌期間內(nèi)下降比較多,說明硝酸鹽反硝化時(shí)需消耗有機(jī)物。第二缺氧攪拌期間內(nèi)下降較少,說明由于經(jīng)曝氣段之后有機(jī)物已被基本耗盡,反硝化細(xì)菌主要進(jìn)行內(nèi)源反硝化。在曝氣段,codcr的下降也主要發(fā)生在前3h,總體上濃度呈逐漸降低。從出水水質(zhì)看,codcr的去除率為87%左右。

    c/n比值對(duì)脫氮的影響:

    從味精生產(chǎn)廢水的處理實(shí)踐看,當(dāng)c/n低于4時(shí),脫氮效果較差。而我公司的綜合廢水的c/n比值可基本保持在5:1,完全可滿足生化過程對(duì)碳源的需求,達(dá)到良好的脫氮效果。

    溶解氧對(duì)脫氮的影響:

    2005年,我們通過在1.0mg/ l、2.0 mg/l和3.0 mg/l三種do濃度下的好氧生化實(shí)踐效果進(jìn)行對(duì)比,監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,nh3-n去除率基本一致,因此我們選定維持較低的do濃度,這樣即降低運(yùn)行費(fèi)用,而同時(shí)還提高了脫氮效率。

    污泥濃度對(duì)脫氮的影響:

    曾通過控制mlss分別在3000mg/ l、3500mg/l、4000 mg/l和4500 mg/l四種情況下的生物脫氮效果進(jìn)行同期運(yùn)行對(duì)比,結(jié)果表明,mlss在3500mg/l和4000 mg/l時(shí) nh3-n去除率較高。

    4  結(jié)束語

    通過我們?cè)谖毒珡U水治理中的應(yīng)用實(shí)踐表明:對(duì)sbr工藝的運(yùn)行方式和運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行合理調(diào)整和有效控制,不僅能顯著降解bod,而且也能取得良好的脫氮效果。

    參考文獻(xiàn)

    [1] gb19431-2004,味精工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[s].

    [2] 呂錫武.氨氮廢水處理過程中的好氧反硝化研究[j].給水排水.2000,26(4):17-22.

    [3] 孫錦宜.含氮廢水處理技術(shù)與應(yīng)用[m].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003.4.178-179.


    污水處理技術(shù) 污水處理工藝 污染治理
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