摘要:合肥鋼鐵公司一廠區軋鋼廢水原基本為直流系統,大量含懸浮物水直接排放?,F通過浮油回收—電磁凝聚—斜板沉淀的工藝對該廢水進行處理并對系統進行改造,使軋鋼廢水可閉路循環。節約了水資源,減少了對環境的污染。
關鍵詞:廢水 治理 效益
合肥鋼鐵公司一廠區軋鋼廠軋鋼廢水現狀流程見圖1。各軋鋼廠廢水總量為1600m3/h,水循環利用率僅為20%左右,且循環水質差。大量含有氧化鐵皮、廢油等污染物的廢水排入附近的河流,據測定,排出水
1 軋鋼廢水閉路循環治理
1.1 治理工藝流程
軋鋼廢水中主要污染物為氧化鐵皮和油,治理改造后要求處理后的循環水質為:
斜板沉淀器沉淀的氧化鐵皮,由沉淀器底部的螺旋輸泥機輸出,經泥漿氣力提升器送至氧化鐵皮脫水槽脫水,脫水后的氧化鐵皮,用電動抓斗裝車送燒結廠回收利用。
經除油設施回收的廢油也可重新利用。
軋鋼廢水閉路循環治理工藝流程見圖2(圖中虛線框所示為現有設施)。
1.2 主要處理設施
1.2.1 除油設施
軋鋼廢水含油主要是軋制設備潤滑時的跑、冒、滴、漏造成的,針對廢水含油主要是浮油的特點,采用平流
1.2.2 電磁凝聚器
經一次鐵皮沉淀地沉淀處理后的軋鋼氧化鐵皮廢水,其中氧化鐵皮主要為微細顆粒組成,小于60 μm的微粒占80%左右,如采用平流式
選用MWG型渠式電磁凝聚器,該電磁凝聚器安全可靠,不須設專人管理,且運行費用低。該設施投入運行數年,大修時未發現循環水系統中有明顯結垢現象,取得了好的效果。
1.2.3 斜板沉淀器
采用新型CFC-20型異向流斜板沉淀器(共14臺),以取代平流式
CFC-20型斜板沉淀器主要技術參數為:
2 治理后效果
軋鋼廢水閉路循環治理工程,于1996年投入運行,經合肥市環境監測站和合鋼公司環境監測站對治理效果進行監測,結果表明,各項治理指標均達到循環水質要求(見表1),治理效果明顯。
進水 | 出水 | |||||
高值 | 中間值 | 低值 | 高值 | 中間值 | 低值 | |
210 | 139 | 79 | 48 | 40 | 31 | |
油/(mg·L-1) | 16.1 | 9.2 | 4.4 | 4.6 | 3.0 | 2.1 |
一廠區軋鋼廢水實現了閉路循環,一廠區總排水量由原來的45 km3/d,減少到14.8 km3/d,每年可減少向南淝河排放
3 經濟效益
治理系統投入運行后,經濟效益十分顯著。
?、?每年可回收氧化鐵皮1400t,廢油90t,價值約36萬元。
?、?與治理工程投入使用前相比,每年可減少外排廢水11.02 Mm3,可節約排水費約80多萬元。
?、?與治理工程投入使用前相比,每年減少從南淝河提水10.5 Mm3,可減少水資源費約27萬元,節約電費約47萬元。
4 結論
軋鋼廢水治理改造后,使循環水系統實現了閉路循環,經濟效益顯著,同時也為巢湖流域的環境保護發揮了重要作用,達到了保護環境、綜合利用的目的,有顯著的環境、社會效益。